東風(fēng)汽車(chē)公司在加工深孔零件時(shí)過(guò)去大多采用普通麻花鉆,在加工過(guò)程中時(shí)常發(fā)生加工質(zhì)量不合格或鉆頭折斷現(xiàn)象,造成零件報(bào)廢,有時(shí)廢品率可達(dá)3%以上。究其原因,主要是因?yàn)橛闷胀榛ㄣ@進(jìn)行深孔鉆削時(shí)存在以下不利因素:①鉆頭細(xì)長(zhǎng),剛性差,加工時(shí)容易彎曲和振動(dòng),難以保證孔的直線度;②普通麻花鉆的橫刃為負(fù)前角,鉆削時(shí)橫刃處于擠刮狀態(tài),易引起鉆頭振動(dòng);③切屑長(zhǎng),且排屑通道長(zhǎng)而窄,斷屑、排屑困難;④切削液不易進(jìn)入切削區(qū),鉆頭易磨損;⑤鉆頭螺旋角和主切削刃前角較小,切削刃不鋒利,排屑不暢。
o,I642R~ _>l,%n 為提高深孔加工質(zhì)量和加工效率,我們采用拋物線鉆頭取代普通麻花鉆進(jìn)行深孔加工。加工實(shí)踐表明,與普通麻花鉆相比,拋物線鉆頭具有以下優(yōu)點(diǎn):①鉆芯厚,剛性好,不易彎曲;②修磨后的橫刃為正前角,減小了軸向力,切削輕快;③通過(guò)修磨橫刃及齒背,改善了斷屑作用;④鉆頭螺旋角較大,排屑流暢;⑤容屑空間大,冷卻液容易到達(dá)鉆尖,潤(rùn)滑冷卻效果好;⑥工作壽命為普通麻花鉆的3~4倍,刀具費(fèi)用僅為使用麻花鉆的2/3;⑦加工精度高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,廢品率降低。
FT6cOMu t&]IgF 1 加工實(shí)例
G#>X~qk() t~`Ef 1.1 空壓機(jī)曲軸油孔
2"T&Fp< hJ :+*46 空壓機(jī)曲軸材料為45鋼,鍛件,毛坯硬度163~196HB ,需在與軸線成50°方向上鉆一個(gè)Ø4×70mm油孔。加工在組合機(jī)床上分四個(gè)工步完成:①用Ø4.5mm鉆頭锪一個(gè)小平臺(tái);②用Ø4.9×150mm拋物線鉆頭加工1/3孔深;③用Ø4.5×175mm拋物線鉆頭加工剩余孔深的1/2;④用Ø4.O×200mm拋物線鉆頭將孔鉆通。切削速度為V=14m/min,主軸轉(zhuǎn)速為n=99Or/min ,進(jìn)給量為f=0.24mm/r。用普通麻花鉆以相同切削參數(shù)加工時(shí),切屑經(jīng)常纏繞鉆頭,打刀現(xiàn)象十分嚴(yán)重,工序廢品率高達(dá)3%~4% ,每支鉆頭只能加工約30 件工件。改用拋物線鉆頭加工,每只鉆頭可加工工件100件以上,廢品率在1%以下,鉆頭壽命為普通麻花鉆的3~4倍。切屑可分段排出(長(zhǎng)度30~70mm)。每加工1000件空壓機(jī)曲軸油孔,采用普通麻花鉆的刀具費(fèi)用約為500元,采用拋物線鉆頭的刀具費(fèi)用僅約330元。
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